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缩短精制流程 挖掘甘露醇生产潜力
http://www.100md.com 2005年10月18日 《中国医药报》 2005.10.18
     本报山东讯 山东长富洁晶药业有限公司针对目前甘露醇精制提取工艺成本较高、生产效率较低等若干缺点,制定了改进措施。经山东洁晶集团公司下属某原料药厂近期的实际应用表明,新的生产工艺可每年节约蒸汽3800吨,降低生产成本近50万元,提高生产效率25%。

    天然甘露醇是在藻类中普遍存在的恢止夂献饔玫淖畛醪铮纫院4嗪?br>量最高,为白色针状晶体,味甜,是一种具有高附加值的原料药。

    在甘露醇的工业化生产中,可通过水重结晶法制得纯度90%以上的半成品,又称粗醇,再经精制提取工艺:将固体半成品投入脱色反应罐中,注入适量饮用水溶解,按5%的重量比加入粉末活性炭,经加热溶解至沸腾,配制成浓度为50%左右的甘露醇溶液。随后,趁热将溶液输送到压滤器中压滤,使已吸附色素的活性炭被截留,滤液进入离子交换器被去除离子,再经单效蒸发器高温浓缩,在浓缩液比重为1.2左右时,将其放入结晶槽内冷却重结晶,最后冷却烘干,低温包装,制得纯度99.9%的成品甘露醇。但是,在该流程中,为减少甘露醇在压滤器、混床、管道中的残留,提高收率,同时又防止甘露醇溶液冷却后在系统装置内结晶,影响后一批次的正常生产,必须将该残液回收。生产企业普遍采用稀释回收方法,即在当批甘露醇溶液被输送到压滤罐后,在脱色反应罐中注入饮用水,加热升温,继续进行压滤、离子交换、浓缩等精制流程,使系统装置内的甘露醇残液逐渐被稀释,直至残液中的甘露醇被全部回收(因甘露醇味甜,通常以离子交换后溶液不再有甜味为检验标准)。
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    据技术人员介绍,该工艺存在一些明显的不足:一方面,需要引入大量的饮用水用于稀释,并且饮用水的升温和稀释液的继续蒸发浓缩,需要消耗大量的工业蒸汽,大幅增加成本。另一方面,饮用水电导率为300微西门子左右,工艺过程中使用饮用水作为溶剂,增加了离交负荷,加速树脂失效,增加了树脂再生费用,延长了蒸发时间,降低了生产效率。此外,单效蒸发器冷凝水直接排放回收也会造成浪费。

    技术人员设计了新的工艺流程,即将单效蒸发器蒸汽冷凝水回收,将其全部用于精制提取工艺中,以替代饮用水,同时利用冷凝水热量。并将稀释回收液在离交工序截留,回用作下批半成品投料溶剂,不再进入蒸发浓缩工序。将稀释回收液储存环节设为检测控制点,检测稀释液含醇量,既可控制回用量,又便于产品收率指标的生产考核。

    山东洁晶集团公司下属某原料药厂年产甘露醇2500吨,每年精制投料2500批次。工艺改进后年可降低生产成本近50万元。其中减少离交溶液的蒸发浓缩,每年节约蒸汽3800吨,降低生产成本近38万元。在蒸发工序中,将蒸汽冷凝水回收取代饮用水用于粗醇溶解和残液的稀释回收,年可节约饮用水5000吨,降低生产成本1.5万元。利用蒸汽冷凝水热能,年节约蒸汽消耗近8万元。由于蒸汽冷凝水为去离子水,其代替饮用水可延长树脂再生周期,每年又可减少再生费用2万元。由于减少了溶液的蒸发量,每批次相应减少工作时间两小时,提高生产效率25%。且该项工艺的改造实施非常简便,只需增加一个3立方米的储罐,一台小流量离心水泵和部分管道阀门,改造投资在1万元以内。

    技术人员认为,该项目投资少,见效快,易于在线改造,若在同行业得以推广实施,具有很大的经济效益和社会效益。

    (舒文), 百拇医药