一起锅炉正压燃烧的原因分析及整改措施
一、锅炉故障概况:
南平市某一电缆股份有限公司的一台SZL4—2.5—AⅡ锅炉2004年2月开始持续有半年时间出现正压燃烧,经多次整改无效(包括炉膛清灰、清焦,烟管、省煤器蒸汽吹灰,除尘器、省煤器清灰门及烟道系统法兰对接的缝隙漏风整改等),企业设备管理人员认为是因炉墙、隔烟墙及炉膛后拱大修后引起烟气阻力变大了,造成引风机引风量不够,而锅炉车间管理人员却认为是由于石膜除尘器运行五年后,烟气阻力变大了,需要整改处理,意见各不相同。该公司委托南平市锅检所对锅炉故障原因进行技术分析鉴定,以尽快排除故障,恢复锅炉正常生产供汽。
二、故障原因鉴定分析
1、锅炉房现场勘察情况如下:
根据派人跟班锅炉运行记录及了解到的第一手材料来看,由于该企业昼夜生产供汽一样,生产任务紧,硫化车间和炼胶车间同时用汽,用汽量大,当班司炉工为了满足生产供汽,把引风机的调风门开到最大,鼓风机调风门开到最小,煤层厚度从原来80mm调到100~120mm。结果炉膛的火焰从拨火门和观火门“吐”出来,炉门都烧红、烧裂了,可汽压仍上不去,只停留在1.0~1.2MPa之间,锅炉蒸发量达不到4T/h。企业只有一台2T/h的备用炉,蒸发量满足不了生产需要,为了生产,只好让这台锅炉带病运行。结果,从出渣机排出来的煤渣是黑黑的,出渣含碳量很高,煤没有燃尽。另一方面,司炉工怕排污影响生产,所以基本上不能按正常的次数排污,排污量也无法达到。这样锅炉运行一段时间,水垢就产生了。锅炉结水垢就势必对压力和蒸发量造成影响,形成锅炉运行的恶性循环。
2、鉴定方案制定
根据锅炉运行跟班记录及所掌握的材料,鉴定组制定了故障原因分析鉴定方案,首先从(1).是否锅炉设计、制造不合理;(2).是否司炉工缺乏工作经验误操作;(3).是否引风机引风量不够或辅机不配套;(4).是否烟风道、除尘系统出现漏风或灰堵等几个方面进行调查和检测分析 ......
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