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编号:11782508
日立7020全自动生化分析仪故障检修及处理
http://www.100md.com 2009年4月5日 苑德军 程东明
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    参见附件(1282KB,2页)。

     [关键词]日立7020全自动生化分析仪;故障;处理

    [中图分类号]R197.39 [文献标识码]B [文章编号]1673—7210(2009)04(a)—204—02

    本文介绍了日立7020全自动生化分析仪常见故障产生的原因及处理方法,供维修同行参考。

    1 搅拌棒(搅拌电机)不转

    1.1 搅拌棒工作过程

    控制线路板上5 V电源正极接到电阻R121f原件型号HZ3(H)B一2],R121另一端经过插头J312接到搅拌电机一端,搅拌电机另一端经过插头J312接到集成块IC26(SN75452B)的第5脚,IC26的第4脚接到5 V电源的负极,控制信号接至IC26的第6、7脚,控制集成块IC26的第5、4脚导通,也就控制了搅拌棒转或不转。IC26的第6、7脚只要有一脚是高电平,第4、5脚就导通。搅拌棒正常转时电机二端电压为2 V。IC26为双路高速大电流外设驱动器。

    1.2 搅拌棒不转的主要原因及处理办法

    1.2.1主要原因①搅拌棒电机烧坏;②电机无5 v供电电压;③搅拌棒控制电路故障。

    1.2.2 处理方法①拨开搅拌电机二引线插头,用数字万用表测电机阻值,测得阻值为1 n,正常值应为12-22 Ω,证明电机烧坏,只能换新电机。②测电机引线到控制线路板(板P,N713~5012)插座(J312)间有无断路;测电机两端有无5 v电压(电机正常转时为2 V),若无,则测控制线路板+5 v电压是否正常;控制集成块IC26损坏、R121[HZ3(H)B-2]损坏(可用3个1 000 n电阻并联代替,接到R121位置),应急处理时可将搅拌电机与接线断开,将搅拌电机用导线接到1节一号电池上,可保证正常工作,但电机始终转,影响电机寿命。

    2 杯空白报警的分析与排除

    2.1 比色杯的损伤、脏污

    ①运行杯空白自测试程序,通过仪器自检找出杯空白异常的比色杯组,转动比色皿从不同侧面仔细观察比色杯表面有无划伤、裂痕。划伤原因多为仪器白色擦洗片位置偏移所致,及时校正擦片位、更换比色杯,可防止再次擦伤比色杯。②如果执行比色杯清洗和用清洗液浸泡后再用清水充分清洗,测比色杯空白值仍有异常,应更换新的反应杯。

    2.2 反应槽的损伤、脏污

    ①如果水槽出现裂隙或者其垫圈老化,会使孵育槽中的水缓缓渗入。在Windows表面形成水雾,影响光源的透过。用强力胶水对水槽小裂隙进行黏合,并更换密封圈,故障得以排除。②反应槽水脏也会影响杯空白,反应槽换水即可。③反应槽水位检测电极表面太脏不能检测到反应槽中有无水,使反应槽不断保持进水受影响,达不到消除气泡的目的而出现杯空白报警。

    2.3 光源灯的光量异常

    光源灯光量不够、灯丝断裂或者光路被污染,这时更换光源灯或者清洁光路即可。另外,光源灯老化也会影响杯空白值,如果灯泡累计使用时间超过700 h以上,或者光度计检查值确认超过±16 000时,应立即更换灯泡。

    2.4 废液回流系统异常

    如果电磁阀不工作,真空泵故障,废液管堵塞或半堵塞,则比色杯水会外溢或留有残液,比色杯空白吸光度不一致,出现报警。

    3 搅拌架动作问题

    搅拌架动作分为上下动作和前后动作。

    3.1 上下动作

    在复位或上下移动过程中,搅拌架突然停止不动,停在比色杯或冲洗站处或找不到原始位置。首先,应按复位键复位,然后在主菜单屏幕下选择步进动作若干次,进行观察。

    3.1.1 主要原因①积灰过多,造成机械上下动作不顺畅而卡死,或其他机械故障。②传感器脏或者烧坏,不能正常感应位置信号(此处上下各有一对位置传感器)。③连接部位接触不良,导线内部短路或断路。④上下驱动的马达烧坏。

    3.1.2 处理方法①清洁整个搅拌棒机架(注意拆卸搅拌架时需将R1试剂冰箱提起),用液体润滑除锈剂润滑。仔细观察机械有无异常卡位。加完润滑油后,一定要将其擦拭干净,否则时间长了会吸附灰尘而影响机械动作的顺畅。②传感器的问题可通过测量电压诊断,首先找到搅拌架导线插头上传感器的三根脚(发射和接受共地),确认传感器的发射二极管和接受二极管。测量接受二极管的两端电压,人为控制遮光片旋转至缺口处,红外光由发射二极管打向接收二极管时,电压由5 V左右降至1 V以下则为正常,否则传感器有问题。一定要开机测量,若是拆下测最,需外加5 V电源。也可用万用表的测量二极管的方法测量。③上下马达如有损坏,通常可通过测其绕线内阻得知,若内阻较小,则说明内部绕线有短路,或者马达内齿磨损需更换。④如果确定是电路板的问题,那么先更换整个搅拌架。

    3.2 前后动作

    搅拌棒复位时报警,移动过程中突然停住报警、在比色杯处停下来报警。

    3.2.1 主要原因①机械故障,马达的齿轮与齿条吻合处问题,也可能是螺丝松动,或异物卡住,不润滑。②前后两个传感器,如果灰尘或水珠黏附在传感器上会引起传感器灵敏度下降:传感器烧坏。③马达故障。④另外一根连接到冲洗站的水管有时会卡在搅拌棒后面。⑤接触、断线问题是常见的故障。

    3.2.2 处理方法①松动四个固定螺丝,仔细调整,齿轮齿条的吻合,润滑机械。②检查前后两个传感器是否损坏或被污染。③检查马达内阻是否有短路情况。④整理水管的走向,防止水管在搅拌棒往后运动时卡住搅拌架。⑤由马达和传感器接出来的电线之内芯短路或时通时断接触不良是非常难发现的故障,需要极其细心和耐心去解决这类接触方面的问题。

    4 冲洗站上下动作错误

    4 ......

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