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编号:629958
框架结构排缸的刚性分析和结构优化
http://www.100md.com 2022年8月8日 化工与医药工程 2022年第3期
加强筋,1原焊接排缸的结构刚性分析,2一种框架结构的焊接排缸的设计,3框架结构的焊接排缸的优化,4总结
     马利,朱雷,曹敏,杨世华,吴辉贤

    (杭州中能汽轮动力有限公司,杭州 310022)

    排缸作为汽轮机的重要部件之一,不仅需要承受内部各零件的重量、管道的安装拉力、运行时的内外压差,而且还需承受连接管道热状态改变时对汽缸的作用力[1]。同时,排缸不仅需要良好的气动性能,亦需要足够的刚性,且这往往是一对矛盾体[2-3]。多年来,国内外学者大多围绕着排缸流动结构与气动优化开展大量研究[4-5],但对排缸结构刚性的研究较少[6-7]。

    某类机型的焊接排缸尺寸较大,结构较为复杂,在安装过程中多次出现排缸变形过大的情况。为了解决这一问题,本文应用有限元法对该焊接排缸进行建模和数值仿真,仿真结果显示,排缸的变形情况与现场安装出现的变形情况一致。通过对该排缸的理论分析和仿真分析发现,在原结构上将排缸外部的加强筋互相连接,形成整体骨架的方式,能使排缸刚性得到明显改善。

    参考建筑等行业中由梁和柱共同组成框架结构,由此构成承重体系,来共同抵抗使用过程中出现水平载荷与竖向载荷这一方法[8-9],根据此设计理念,本文设计了一种框架结构的焊接排缸,此排缸整体刚性由框架决定,其面板只是起密封作用,并对此排缸进行了有限元分析及适当的结构优化。

    1 原焊接排缸的结构刚性分析

    某类机型的焊接排缸(模型如图1所示)尺寸较大,此排缸在安装的过程中多次出现变形过大的情况,对排缸的结构刚性进行优化,且要求排缸重量增幅较小,以保证其经济性。通过理论分析和仿真分析发现,增加排缸外部加强筋数量或加大加强筋尺寸,并不能使该排缸的刚性有明显改善。增大排缸面板的厚度,虽然刚性有较好的改善,但排缸重量增加较多,不符合产品经济性要求,其主要问题是排缸不同面上的加强筋互相独立,并未连为一个整体,因此加强筋起的作用有限,此时排缸的刚性主要还是由面板来决定。针对此问题,在不改变排缸内部结构和加强筋数量以及加强筋宽度的条件下,仅将其加强筋的位置进行微调,使它们相互连接,形成一体(如图2所示),有限元分析结果显示其排缸刚性有较明显改善,如表1所示。 ......

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